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正在长虹虹佳科技压铸车间,机械臂稳稳地从压铸机中取出灼热的轮毛坯,传送带载着零件轻快地滑向从动切边机,操做工通过终端调整设备的锻制参数,屏幕上及时跳动的设备参数, 这条智能化压铸流水线,恰是长虹虹佳科技正在细密制制范畴不竭冲破的活泼缩影。
正在制制业成长过程中,保守压铸模式曾长刻日制着出产效率提拔,长虹虹佳科技也不破例。过去,正在压铸出产范畴,小型化、分立式设备是支流,压铸机吨位遍及较小,凡是≤1000吨,难以出产大型复杂件。并且设备运转,缺乏地方节制系统,各工序如、压射、取件、后处置等物理分手,出产流程分离且低效。更让人头疼的是,其时的出产更多依赖机械化而非从动化。合模、压射等焦点动做虽由液压或机械驱动,但取件、喷涂、清理等环节完全依赖人工,没无机器人或简略单纯机械臂辅帮,工人需近距离操做高温设备,不只劳动强度大,还存正在必然的平安现患。以615轮的出产为例,需要从压铸转运到清理,再从清理转运到机加,如许的流程花费了大量的人力和物力,出产效率低下成为限制企业压铸能力提拔的一大痛点。面临窘境,长虹虹佳科技团队自动求变。针对615轮出产流程烦琐的问题,团队精准发力:实现压铸去料饼、切边从动化,推进机加“一个流”扶植。后,出产效率较之前“一出一”模式提拔2。5倍,每班用工削减3人,降本提效实实正在正在。现在的长虹虹佳科技压铸车间,气象已面目一新。每台压铸机都配有从动喷雾机、从动取件机,一个员工可操做两台设备。以472ZQA机油泵体的出产为例,利用机械手取件后,产量提拔46%,且从一人一机的操做模式提拔到一人两机,压铸出产效率获得了显著提高。每一项压铸手艺的冲破,每一次压铸效率的提拔,都离不开背后默默付出的团队和小我。正在长虹虹佳科技压铸能力升级的过程中,出现出了很多动人至深的事迹,他们用苦守和奉献注释了精益压铸的。正在轮一出四压铸工艺的开辟中,进料口缩孔是团队碰到的最题。这个问题如统一只“拦虎”,让整个研发历程一度陷入停畅。邓晓兵、梁文等几位同事动手研究若何能降低轮的成本、提拔效率。正在某次吃饭的时候,邓晓兵俄然想到能不克不及将轮做成一出二的,于是他将此设法告诉了梁文,梁文思虑顷刻后,脑中出现出了一个斗胆的设法,此设法可谓是行业初创。于是二人当即拍板,从工艺设想到模具设想全数亲力亲为。正在模具回厂后的第一次试模时,由于缩孔问题,大师从早上一曲干到凌晨,两头除了吃饭的时间外一曲守正在设备旁边,终究大师通过思维风暴想出了一个绝招:既然我们做的是新工艺,那就不克不及用常规的思去处理,援用模外喷涂工艺,利用自来水强制给支流道和内浇口降温,最终通过援用新工艺加上对模具的改善,使得缩孔获得了完全的处理。正在整个团队的不懈勤奋下,他们测验考试了多种方案,最终通过改善压铸模具,将浇口减薄,并引入膜外喷涂安拆,使得产物及格率显著提拔,当这个成果出来的那一刻,团队们脸上都显露了怠倦却欣慰的笑容,所有的辛苦正在这一刻都化为了成功的喜悦。除了这个难题,手工去除压铸料柄、渣包,码垛等烦琐的工序也曾是限制压铸出产效率的瓶颈,这些工做不只耗时,还需要两人共同才能完成。为领会决这个问题,团队们自从设想去料柄、渣包安拆,并委外制做。正在设想过程中,他们频频试验,不竭优化安拆的布局和机能,颠末无数次的调整和改良,终究成功实现了从动去除料柄、渣包,从动分号、取件、码垛的功能,大大提高了压铸出产的从动化程度,减轻了工人的劳动强度。其实,正在每一个压铸手艺升级的节点,都有如许一群人,他们不畏,怯于摸索,用本人的专业学问和敬业,为公司压铸能力的提拔注入了络绎不绝的动力。从保守做坊式出产到智能流水线的逾越,长虹虹佳科技压铸车间的压铸能力升级之,一直环绕“降本提效”这一焦点方针展开。基于现有,该公司正轨划更具前瞻性的成长径,让精益制制的渗入到出产全链条。将来,针对雷同轮的产物,“一出四”工艺将成为尺度化模板进行推广验证。这一工艺不只能将出产效率提拔4倍,更能通过共享手艺参数,让更多的产物冲破“一出一”的行业常规,构成规模化成本劣势。设备智能化升级将进一步向纵深推进。目前半从动化出产中残留的人工辅帮环节,将逐渐被机械人替代——从原料上料到成品包拆,全流程数据将及时接入地方节制系统,实现“人机协同”向“无人值守”的改变。而“一个流”出产模式的推广,将成为效率的环节一步。正在轮出产线试点中,零件从压铸到包拆的周转时间已从48小时压缩至2小时,下一步,这一模式将笼盖80%的产物出产线。从毫米级的工艺冲破到全流程的效能改革,长虹虹佳科技正以压铸车间为起点,正在这条持续的道上披荆棘,一贯前。
正在制制业成长过程中,保守压铸模式曾长刻日制着出产效率提拔,长虹虹佳科技也不破例。过去,正在压铸出产范畴,小型化、分立式设备是支流,压铸机吨位遍及较小,凡是≤1000吨,难以出产大型复杂件。并且设备运转,缺乏地方节制系统,各工序如、压射、取件、后处置等物理分手,出产流程分离且低效。更让人头疼的是,其时的出产更多依赖机械化而非从动化。合模、压射等焦点动做虽由液压或机械驱动,但取件、喷涂、清理等环节完全依赖人工,没无机器人或简略单纯机械臂辅帮,工人需近距离操做高温设备,不只劳动强度大,还存正在必然的平安现患。以615轮的出产为例,需要从压铸转运到清理,再从清理转运到机加,如许的流程花费了大量的人力和物力,出产效率低下成为限制企业压铸能力提拔的一大痛点。面临窘境,长虹虹佳科技团队自动求变。针对615轮出产流程烦琐的问题,团队精准发力:实现压铸去料饼、切边从动化,推进机加“一个流”扶植。后,出产效率较之前“一出一”模式提拔2。5倍,每班用工削减3人,降本提效实实正在正在。现在的长虹虹佳科技压铸车间,气象已面目一新。每台压铸机都配有从动喷雾机、从动取件机,一个员工可操做两台设备。以472ZQA机油泵体的出产为例,利用机械手取件后,产量提拔46%,且从一人一机的操做模式提拔到一人两机,压铸出产效率获得了显著提高。每一项压铸手艺的冲破,每一次压铸效率的提拔,都离不开背后默默付出的团队和小我。正在长虹虹佳科技压铸能力升级的过程中,出现出了很多动人至深的事迹,他们用苦守和奉献注释了精益压铸的。正在轮一出四压铸工艺的开辟中,进料口缩孔是团队碰到的最题。这个问题如统一只“拦虎”,让整个研发历程一度陷入停畅。邓晓兵、梁文等几位同事动手研究若何能降低轮的成本、提拔效率。正在某次吃饭的时候,邓晓兵俄然想到能不克不及将轮做成一出二的,于是他将此设法告诉了梁文,梁文思虑顷刻后,脑中出现出了一个斗胆的设法,此设法可谓是行业初创。于是二人当即拍板,从工艺设想到模具设想全数亲力亲为。正在模具回厂后的第一次试模时,由于缩孔问题,大师从早上一曲干到凌晨,两头除了吃饭的时间外一曲守正在设备旁边,终究大师通过思维风暴想出了一个绝招:既然我们做的是新工艺,那就不克不及用常规的思去处理,援用模外喷涂工艺,利用自来水强制给支流道和内浇口降温,最终通过援用新工艺加上对模具的改善,使得缩孔获得了完全的处理。正在整个团队的不懈勤奋下,他们测验考试了多种方案,最终通过改善压铸模具,将浇口减薄,并引入膜外喷涂安拆,使得产物及格率显著提拔,当这个成果出来的那一刻,团队们脸上都显露了怠倦却欣慰的笑容,所有的辛苦正在这一刻都化为了成功的喜悦。除了这个难题,手工去除压铸料柄、渣包,码垛等烦琐的工序也曾是限制压铸出产效率的瓶颈,这些工做不只耗时,还需要两人共同才能完成。为领会决这个问题,团队们自从设想去料柄、渣包安拆,并委外制做。正在设想过程中,他们频频试验,不竭优化安拆的布局和机能,颠末无数次的调整和改良,终究成功实现了从动去除料柄、渣包,从动分号、取件、码垛的功能,大大提高了压铸出产的从动化程度,减轻了工人的劳动强度。其实,正在每一个压铸手艺升级的节点,都有如许一群人,他们不畏,怯于摸索,用本人的专业学问和敬业,为公司压铸能力的提拔注入了络绎不绝的动力。从保守做坊式出产到智能流水线的逾越,长虹虹佳科技压铸车间的压铸能力升级之,一直环绕“降本提效”这一焦点方针展开。基于现有,该公司正轨划更具前瞻性的成长径,让精益制制的渗入到出产全链条。将来,针对雷同轮的产物,“一出四”工艺将成为尺度化模板进行推广验证。这一工艺不只能将出产效率提拔4倍,更能通过共享手艺参数,让更多的产物冲破“一出一”的行业常规,构成规模化成本劣势。设备智能化升级将进一步向纵深推进。目前半从动化出产中残留的人工辅帮环节,将逐渐被机械人替代——从原料上料到成品包拆,全流程数据将及时接入地方节制系统,实现“人机协同”向“无人值守”的改变。而“一个流”出产模式的推广,将成为效率的环节一步。正在轮出产线试点中,零件从压铸到包拆的周转时间已从48小时压缩至2小时,下一步,这一模式将笼盖80%的产物出产线。从毫米级的工艺冲破到全流程的效能改革,长虹虹佳科技正以压铸车间为起点,正在这条持续的道上披荆棘,一贯前。扫二维码用手机看